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方大化工氯碱低压蒸汽管线改造项目实现顺利投用
2016-05-19
近日,经过方大化工公司生产技术部、建安公司、热电厂等多部门联手,氯碱低压蒸汽管线改造项目顺利完成,现已投入使用,使公司蒸汽管网布局得到进一步优化,有效减少蒸汽损失,降低生产成本。
随着方大化工公司生产装置的优化调整,各生产单位蒸汽用量发生较大变化,蒸汽管网中一些较大管径的蒸汽管路实际输送量减少,蒸汽损失较多,为了达到优化蒸汽管网布局、减少能耗降本增效的目的,生产技术部进一步细化能源管理,与热电厂多次研究、论证,制定技改方案,决定对氯碱低压蒸汽管线上蒸汽用量较少的用户实施管线改造。
记者从负责此次低压蒸汽管线改造的建安公司了解到,管线改造主要分为四部分:拆除去氯碱机修φ108毫米的蒸汽管线约300米,改为φ57毫米管路,并就近接在8IM二期电解厂房处;8IM新碱站台蒸汽管线由φ108毫米改为φ57毫米,约120米长,与12IM低压蒸汽管线对接,拆除原蒸汽管线;乙炔车间蒸汽管线改为φ89毫米,拆除从氯碱浴池至乙炔车间的蒸汽管线约410米;原氯碱浴池的蒸汽管线与新铺设的去液氯车间的蒸汽管线连接,由130米减少到20米。改造后的所有管线全部进行普通硅酸铝保温处理,进一步降低热损失。
生产技术部工艺能源科主办吕亮介绍,氯碱低压蒸汽管线改造通过管线就近连接以及缩小管路口径等方法,使管线的布局更加合理,减少蒸汽管线约820延长米,管线口径减小,提高了蒸汽使用率,降低了消耗,经测算每年可节约蒸汽约700吨,大大降低了生产成本。
随着方大化工公司生产装置的优化调整,各生产单位蒸汽用量发生较大变化,蒸汽管网中一些较大管径的蒸汽管路实际输送量减少,蒸汽损失较多,为了达到优化蒸汽管网布局、减少能耗降本增效的目的,生产技术部进一步细化能源管理,与热电厂多次研究、论证,制定技改方案,决定对氯碱低压蒸汽管线上蒸汽用量较少的用户实施管线改造。
记者从负责此次低压蒸汽管线改造的建安公司了解到,管线改造主要分为四部分:拆除去氯碱机修φ108毫米的蒸汽管线约300米,改为φ57毫米管路,并就近接在8IM二期电解厂房处;8IM新碱站台蒸汽管线由φ108毫米改为φ57毫米,约120米长,与12IM低压蒸汽管线对接,拆除原蒸汽管线;乙炔车间蒸汽管线改为φ89毫米,拆除从氯碱浴池至乙炔车间的蒸汽管线约410米;原氯碱浴池的蒸汽管线与新铺设的去液氯车间的蒸汽管线连接,由130米减少到20米。改造后的所有管线全部进行普通硅酸铝保温处理,进一步降低热损失。
生产技术部工艺能源科主办吕亮介绍,氯碱低压蒸汽管线改造通过管线就近连接以及缩小管路口径等方法,使管线的布局更加合理,减少蒸汽管线约820延长米,管线口径减小,提高了蒸汽使用率,降低了消耗,经测算每年可节约蒸汽约700吨,大大降低了生产成本。